中國(guó)石化齊魯分公司第二化肥廠Texaco煤氣化裝置(簡(jiǎn)稱齊魯煤氣化)采用水煤漿為氣化原料,在壓力6.5MPa、溫度1350~1450℃的條件下,使水煤漿和氧氣進(jìn)行氧化還原反應(yīng)產(chǎn)生煤氣。煤氣經(jīng)過(guò)激冷水浴、洗滌、除塵制成水蒸氣飽和的合成氣送出,而煤中部分未燃盡的碳和不可燃的灰分在高溫下形成熔渣,經(jīng)水冷卻和破渣機(jī)破碎,通過(guò)鎖斗定期排入渣池;氣化爐及洗滌塔產(chǎn)生的黑水經(jīng)調(diào)節(jié)閥減壓到0.8MPa后進(jìn)入高壓閃蒸系統(tǒng)罐內(nèi)閃蒸,以便于回收灰水和熱量。
高壓黑水調(diào)節(jié)閥是Texaco煤氣化裝置必不可少的關(guān)鍵設(shè)備,主要應(yīng)用于氣化流程中的閃蒸和水循環(huán)系統(tǒng),對(duì)于在高壓差(*大5.3MPa)工況下且腐蝕性很強(qiáng)的氣、液、固三相介質(zhì)流進(jìn)行流量和壓力控制。
2001年以前,國(guó)內(nèi)尚沒(méi)有類似的成熟產(chǎn)品,該類產(chǎn)品及備件一直被國(guó)外公司壟斷;加之由于運(yùn)行工況極度惡劣,導(dǎo)致其使用壽命比較短,維修頻繁且成本高,給裝置的安全生產(chǎn)帶來(lái)很大的隱患。因此,有必要針對(duì)高壓黑水調(diào)節(jié)閥在使用過(guò)程中常見(jiàn)的故障進(jìn)行分析研究并加以改進(jìn),延長(zhǎng)其使用壽命,提升Texaco煤化工裝置的長(zhǎng)周期經(jīng)濟(jì)運(yùn)行水平。
1 高壓黑水調(diào)節(jié)閥的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
Texaco煤氣化爐及洗滌塔產(chǎn)生的黑水(壓力5.51MPa、溫度240℃)溶解有大量的酸性氣體,經(jīng)過(guò)黑水調(diào)節(jié)閥減壓后送入高壓閃蒸罐(設(shè)定壓力0.8MPa),由于其閥后壓力突然大幅降低,各組分在氣相中的分壓迅速降低,黑水大量汽化,溶解在水中的酸性氣體逸出水面。氣液兩相在分離器中分開(kāi),氣相為頂部產(chǎn)物,其中易揮發(fā)組分較為富集;液相為底部產(chǎn)物,其中的難揮發(fā)組分獲得增濃。
齊魯煤氣化高壓黑水調(diào)節(jié)閥采用Masoneilan73000系列SWEEP長(zhǎng)彎頸角式閥門(mén),并在閥座出口配有文丘里擴(kuò)散段。此系列閥門(mén)是Masoneilan公司專門(mén)為黑水、灰水介質(zhì)等含固體雜質(zhì)的控制而設(shè)計(jì),可有效防止固體介質(zhì)在閥內(nèi)的淤積。其中,閥體材質(zhì)選用ASTMA351Gr-CF3M不銹鋼;閥桿材質(zhì)選用316L表面噴焊碳化鎢硬質(zhì)合金,保證了閥桿與介質(zhì)接觸部分的抗沖蝕能力;閥芯、閥座以及出口流道選用實(shí)體碳化鎢材料,可有效地防止介質(zhì)的沖蝕;閥座與文丘里擴(kuò)散段為整體式,閥頭和閥桿連為一體,閥門(mén)維修、備件更換簡(jiǎn)便;導(dǎo)向套和較大直徑的閥桿設(shè)計(jì),對(duì)閥芯穩(wěn)定性、調(diào)節(jié)性及運(yùn)動(dòng)性都起決定作用,能有效解決在閃蒸工況時(shí)的閥桿高頻振動(dòng)、噪聲問(wèn)題,還可滿足相應(yīng)較大的執(zhí)行機(jī)構(gòu)推力要求。此外,為了避免高壓黑水對(duì)高壓閃蒸罐的沖擊,在高壓黑水調(diào)節(jié)閥后設(shè)置角閥筒體,用以減緩高壓黑水及閃蒸氣對(duì)高壓閃蒸罐的沖擊。
2 高壓黑水調(diào)節(jié)閥的使用情況
2.1 運(yùn)行工況及參數(shù)
Texaco煤氣化黑水閃蒸系統(tǒng)工藝介質(zhì)是來(lái)自氣化爐及洗滌塔產(chǎn)生的黑水,介質(zhì)流中固體懸浮物和濁度較高,且含有Ca2+、Mg2+、Cl-、S2-、CO32-、NH4+等多種離子,流經(jīng)黑水調(diào)節(jié)閥時(shí)會(huì)對(duì)閥體及閥內(nèi)件產(chǎn)生沖刷腐蝕;加之調(diào)節(jié)閥前后壓差較大,高溫黑水減壓后瞬間會(huì)發(fā)生汽化,流速急劇增大,更加劇了對(duì)閥體、閥內(nèi)件以及相關(guān)附件的沖蝕磨損。表1為齊魯煤氣化黑水閃蒸系統(tǒng)運(yùn)行工藝參數(shù)。
表1 齊魯煤氣化黑水調(diào)節(jié)閥運(yùn)行參數(shù)
2.2 使用狀況
齊魯煤氣化裝置2008年10月開(kāi)車以來(lái),高壓黑水調(diào)節(jié)閥故障頻發(fā),平均使用壽命不足3個(gè)月,且多次發(fā)生因調(diào)節(jié)閥失效導(dǎo)致黑水閃蒸系統(tǒng)臨時(shí)停車處理情況,嚴(yán)重制約煤氣化裝置的穩(wěn)定運(yùn)行;黑水調(diào)節(jié)閥及其相關(guān)附件的泄漏,造成大量黑水外溢,影響煤氣化裝置的現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境。其失效模式主要表現(xiàn)為閥頭及閥座沖蝕嚴(yán)重,導(dǎo)致調(diào)節(jié)閥功能下降;閥頭與閥桿脫落、斷裂,導(dǎo)致使用性能失效;閥座擴(kuò)散段抗沖蝕能力差,導(dǎo)致閥體、角閥下游筒體、三通以及筒體底蓋沖蝕泄漏等狀況。
3 黑水調(diào)節(jié)閥失效機(jī)理分析
3.1 氣蝕和閃蒸破壞
當(dāng)高溫含固黑水通過(guò)調(diào)節(jié)閥節(jié)流口時(shí),液體的壓力低于當(dāng)時(shí)液體溫度下相應(yīng)的飽和壓力,而且閥門(mén)后的出口壓力仍然低于相應(yīng)的飽和壓力,所以液體通過(guò)調(diào)節(jié)閥節(jié)流口后,部分液體即發(fā)生汽化,產(chǎn)生兩相流,汽泡有時(shí)合并、破裂和產(chǎn)生蒸汽,形成閃蒸。
氣蝕和閃蒸過(guò)程中由于氣泡破裂會(huì)產(chǎn)生極大的沖擊力損傷調(diào)節(jié)閥的閥內(nèi)件、閥體和管線的下游部分,給調(diào)節(jié)閥和管道的內(nèi)表面造成沖蝕,同時(shí)也降低了調(diào)節(jié)閥的流通能力,尤其在高壓差的情況下,極高硬度的閥芯、閥座也只能使用很短的時(shí)間;另外,氣蝕和閃蒸還會(huì)帶來(lái)閥芯的振動(dòng),這種振動(dòng)包括垂直振動(dòng)和水平振動(dòng),分別來(lái)自流體的垂直撞擊和水平撞擊,造成機(jī)械磨損和破壞,調(diào)節(jié)閥控制不可靠,閥桿折斷。
3.2 沖刷腐蝕
沖刷磨損腐蝕是金屬表面與腐蝕流體之間由于高速相對(duì)運(yùn)動(dòng)而引起的金屬損壞現(xiàn)象,是煤氣化裝置黑水、灰水存在氣液固三相介質(zhì)流的循環(huán)系統(tǒng)中*普遍的一種腐蝕機(jī)理。因此,材料的抗沖蝕性能、介質(zhì)流固相懸浮顆粒物的硬度、形狀大小及數(shù)量等都是影響沖蝕行為的主要因素。
3.3 閥內(nèi)件材料的影響
調(diào)節(jié)閥的閥芯閥座以及文丘里擴(kuò)散段等內(nèi)件是受氣蝕或閃蒸破壞*嚴(yán)重的部位,調(diào)節(jié)閥在高壓差、強(qiáng)腐蝕以及高含固顆粒介質(zhì)下工作,金屬與金屬之間的“間隙流動(dòng)”的沖蝕作用不可避免。因此,選用具有堅(jiān)實(shí)的和均勻的細(xì)晶粒結(jié)構(gòu)、變形能大、抗拉強(qiáng)度和硬度均很高、加工硬化性能好、疲勞極限和抗腐蝕疲勞極限強(qiáng)度均很高的特性材料,可以大大提高調(diào)節(jié)閥的使用壽命。
3.4 調(diào)節(jié)閥開(kāi)度的影響
在選擇調(diào)節(jié)閥時(shí),要選擇合適的額定Cv(調(diào)節(jié)閥額定流量系數(shù))值,以保證調(diào)節(jié)閥正常開(kāi)度在60%~80%。若開(kāi)度太小,控制系統(tǒng)的調(diào)節(jié)質(zhì)量會(huì)降低,并且會(huì)產(chǎn)生閥內(nèi)的較高阻力降,導(dǎo)致空穴現(xiàn)象或閃蒸;若開(kāi)度太大,當(dāng)負(fù)荷增大時(shí),無(wú)法進(jìn)行調(diào)節(jié)。一般要求*小工況下閥門(mén)開(kāi)度不應(yīng)小于10%,*大工況下閥門(mén)開(kāi)度不超過(guò)90%,否則會(huì)導(dǎo)致閥門(mén)可控性下降。尤其是在小開(kāi)度情況下,節(jié)流間隙小,高流速的含固流體對(duì)閥內(nèi)件的沖蝕破壞*為嚴(yán)重。因此,高壓黑水調(diào)節(jié)閥應(yīng)盡量避免小開(kāi)度工作;再好的閥門(mén),若長(zhǎng)期處于小開(kāi)度工作,其壽命也將成倍減小。
3.5 調(diào)節(jié)閥內(nèi)件結(jié)構(gòu)的影響
高壓黑水調(diào)節(jié)閥閥芯與閥桿的連接采用閥桿嵌入閥芯內(nèi)部,銷入固定銷釘并焊接的結(jié)構(gòu)方式。這種連接方式因閥桿嵌入部分較細(xì)且存在銷孔,導(dǎo)致其強(qiáng)度大幅減弱,加之含固流體氣蝕和閃蒸對(duì)閥芯的振動(dòng)沖擊和沖刷腐蝕,造成了閥芯脫落或閥桿斷裂的發(fā)生。
4 改進(jìn)措施
4.1 提高閥內(nèi)件材料的抗沖蝕性能
分析和測(cè)試了齊魯煤氣化裝置使用后的高壓黑水調(diào)節(jié)閥閥芯、閥座,主要成分是碳化鎢(約占92%)和鈷(約占8%),密度約為12.7kg/cm2,硬度(HRC)約為60。同比國(guó)內(nèi)牌號(hào)相當(dāng)于YG硬質(zhì)合金系列,該種碳化鎢材料耐沖刷能力一般,但韌性較好。要提高其耐沖刷能力,就要相應(yīng)提高硬度,提高硬度的途徑:減少合金中鈷的含量和提高模壓過(guò)程中的液壓機(jī)壓力。但減小鈷含量對(duì)碳化鎢的韌性是致命的,必須采用其他辦法來(lái)解決碳化鎢的韌性問(wèn)題,經(jīng)多次試驗(yàn)*終采用適量減少合金中的鈷含量,對(duì)碳化鎢粉末進(jìn)行篩選,將當(dāng)量直徑控制在10μm以下,提高在模壓過(guò)程中分子間結(jié)合力,提高碳化鎢零件的整體力學(xué)性能。
由此性能改良的碳化鎢材料整體燒結(jié)成型的閥芯、閥座(帶文丘里擴(kuò)散段)硬度不小于89,且韌性沒(méi)有明顯降低,具有一定的抗沖擊性能和良好的抗腐蝕性能。
4.2 改進(jìn)閥芯形面及連接方式
通過(guò)對(duì)齊魯煤氣化裝置高壓黑水調(diào)節(jié)閥閥芯形面數(shù)據(jù)復(fù)測(cè),確定進(jìn)口Masoneilan高壓黑水角閥的流量特性為線性關(guān)系;按照其運(yùn)行數(shù)據(jù)重新計(jì)算,其實(shí)際流量特性曲線介于線性和等百分比之間,且在小開(kāi)度范圍內(nèi)偏差較大。由于含固流體調(diào)節(jié)閥的流量特性曲線為線性*優(yōu),所以通過(guò)改進(jìn)閥芯形面修正其小開(kāi)度下線性流量特性(圖1),降低氣蝕和閃蒸的發(fā)生,提高調(diào)節(jié)閥運(yùn)行的穩(wěn)定性,減輕流體變化對(duì)閥芯的沖擊。
圖1 改進(jìn)前、后閥芯形面對(duì)比
針對(duì)調(diào)節(jié)閥閥桿與閥芯連接處極易產(chǎn)生疲勞斷裂及脫落的問(wèn)題,實(shí)施連接結(jié)構(gòu)方式改進(jìn),增強(qiáng)連接強(qiáng)度,提高抵抗振動(dòng)干擾和耐沖蝕能力。改變閥芯結(jié)構(gòu),閥桿與閥芯連接處加粗,以增大閥芯與閥桿的接觸面積,提高結(jié)合力和抗沖蝕能力;閥芯與閥桿采取螺紋連接加銷釘?shù)慕Y(jié)構(gòu),即將閥芯擰入閥桿后用電火花或激光打出銷孔,銷入銷釘后同閥桿焊接,提高連接強(qiáng)度,使閥芯脫落和斷裂的問(wèn)題得以徹底解決(圖2)。
圖2 閥芯、閥桿連接方式
4.3 增大調(diào)節(jié)閥的開(kāi)度
重新核算黑水調(diào)節(jié)閥流通量,調(diào)整其額定Cv值,使調(diào)節(jié)閥正常工作在合理開(kāi)度范圍內(nèi)。以齊魯煤氣化進(jìn)口Masoneilan黑水調(diào)節(jié)閥為例,其額定Cv值為54,調(diào)節(jié)閥正常開(kāi)度維持在25%左右,處于小開(kāi)度狀態(tài);調(diào)節(jié)閥在此工況下運(yùn)行,會(huì)加劇調(diào)節(jié)閥的氣蝕,加快含固流體介質(zhì)對(duì)閥芯、閥座的沖蝕磨損,也不利于調(diào)節(jié)閥的穩(wěn)定運(yùn)行;從調(diào)節(jié)閥的控制性能上考慮,希望正常工作開(kāi)度在50%~80%,便于操作的平穩(wěn)性。因此,按照黑水調(diào)節(jié)閥的正常工作參數(shù)和運(yùn)行工況,流量特性曲線由線性特性改為拋物線特性,這樣通過(guò)計(jì)算重新確定額定Cv值為25,閥座直徑為32,調(diào)節(jié)閥的開(kāi)度范圍為49%~74%,正常開(kāi)度為60%。實(shí)際運(yùn)行證明,有效地避免調(diào)節(jié)閥開(kāi)度過(guò)小對(duì)其壽命的影響。
4.4 優(yōu)化文丘里閥座結(jié)構(gòu)
高壓黑水調(diào)節(jié)閥閥座文丘里擴(kuò)散段關(guān)鍵結(jié)構(gòu)尺寸的控制,可以有效地降低空化造成的氣蝕破壞,盡可能使空化發(fā)生在擴(kuò)散段內(nèi),降低下游管件因空化而產(chǎn)生氣蝕的安全隱患;另外,通過(guò)增加文丘里擴(kuò)散段材料的厚度,提高其抗沖蝕的時(shí)間,達(dá)到長(zhǎng)周期運(yùn)行的效果?;贕B/T2624.3—2006/***5167-3:2003標(biāo)準(zhǔn)文丘里噴嘴的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),對(duì)進(jìn)口黑水調(diào)節(jié)閥的文丘里閥座結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化(圖3)。按照重新計(jì)算的額定Cv值選取閥座直徑d,喉徑長(zhǎng)度m約0.7~0.75d;閥座弧形入口*大直徑D接近閥體入口通徑;擴(kuò)散角∠β控制在7°~8°。由于文丘里擴(kuò)散段內(nèi)出口流體仍然處于恢復(fù)區(qū),其實(shí)際長(zhǎng)度L應(yīng)不小于其出口直徑等于入口弧形*大直徑D時(shí)擴(kuò)散段長(zhǎng)度的65%,而不致引起裝置壓力損失的明顯變化;閥座在擴(kuò)散段上增加實(shí)體碳化鎢厚度,由原來(lái)的2mm增加到6mm,以增強(qiáng)抵抗氣蝕磨損的能力,延長(zhǎng)其使用壽命。
圖3 優(yōu)化后的文丘里閥座
4.5 改善工藝運(yùn)行條件
1)嚴(yán)格控制煤質(zhì),選擇低灰熔點(diǎn)、低灰分原料煤。煤的灰熔點(diǎn)高,導(dǎo)致氣化爐提溫操作,造成黑水系統(tǒng)溫度升高,加劇黑水調(diào)節(jié)閥閃蒸和氣蝕的發(fā)生;灰分含量高,也相應(yīng)造成黑水系統(tǒng)灰渣顆粒含量增加,加劇了對(duì)調(diào)節(jié)閥各部件的沖刷腐蝕。
2)維持氣化系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。加強(qiáng)氣化爐和洗滌塔的工藝操作,杜絕工藝調(diào)整大幅波動(dòng),減少氣化爐開(kāi)停車次數(shù)。氣化爐開(kāi)停車容易造成黑水系統(tǒng)不穩(wěn)定流體的產(chǎn)生,對(duì)黑水調(diào)節(jié)閥形成強(qiáng)烈振蕩和沖擊,并且閥門(mén)調(diào)節(jié)頻繁,加劇調(diào)節(jié)閥破壞。
3)加強(qiáng)對(duì)黑水調(diào)節(jié)閥的運(yùn)行維護(hù)管理。氣化系統(tǒng)開(kāi)停車時(shí)盡可能維持在較大開(kāi)度,防止因開(kāi)度過(guò)小造成閥前堵塞及閥體局部因流速過(guò)大而磨損;備用調(diào)節(jié)閥要及時(shí)清理干凈,防止閥體內(nèi)積渣堵塞和結(jié)垢的發(fā)生。
5 結(jié)束語(yǔ)
延長(zhǎng)煤氣化黑水調(diào)節(jié)閥的使用壽命是煤氣化裝置長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行的保證,也是煤氣化設(shè)備綜合管理水平的體現(xiàn)。通過(guò)對(duì)齊魯煤氣化高壓黑水調(diào)節(jié)閥的失效原因分析,找到了影響其使用壽命的關(guān)鍵因素并加以改進(jìn),其平均使用壽命由3個(gè)月提升到6個(gè)月以上,解決了制約煤氣化裝置運(yùn)行的瓶頸。